簡要描述:合成制藥廢水處理設備技術(shù) 針對廢水水質(zhì)特征規定,系統(tǒng)采用電化學高級氧化預處理+UASB+A/O聯(lián)合工藝
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
處理量 | 500m3/h |
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合成制藥廢水處理設備技術(shù)
合成制藥廢水處理設備技術(shù)
隨著工業(yè)的大發(fā)展,醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模和水平也飛速提高,廢水產(chǎn)出量急劇加大迎來新的篇章,廢水的種類和污染成分增加很多創新能力。如果制藥廢水直接排入外界水體,其污染物能長時間存在于環(huán)境中有望,對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生嚴重影響進一步推進。因此,如何有效地處理制藥廢水已成為研究熱點。
1應用的選擇、工程概況
湖北某生物醫(yī)藥科技有限公司以生產(chǎn)抗病du藥為主十大行動。該項目新建兩座生產(chǎn)車間,主要建設1條Cbz-L-纈氨酸生產(chǎn)線和1條纈更昔洛韋鹽酸鹽生產(chǎn)線;對現(xiàn)有生產(chǎn)線進行改擴建背景下,主要為建設1條富馬酸泰諾福韋酯生產(chǎn)線綜合措施,1條依曲韋林生產(chǎn)線,并擴建現(xiàn)有甲氧脂和三乙酰甲氧甘油生產(chǎn)線自然條件。公司建成了一套污水處理站現場,運行幾年后由于處理難度大,出水水質(zhì)經(jīng)常不能達標至關重要,且生產(chǎn)馬上需要擴建不久前,擬對污水站系統(tǒng)進行升級改造。
2提升行動、廢水進出水質(zhì)
該醫(yī)藥廠廢水制藥有生產(chǎn)廢水能力建設,設備清洗廢水,車間沖地廢水研究進展,實驗室排水無障礙,鍋爐污水和生活污水組成,總處理量為100m3/d快速融入。生產(chǎn)批次及原料不同等眾多因素影響認為,生產(chǎn)排水的水質(zhì)成分非常復雜,有高濃度有機污染物增強,據(jù)現(xiàn)場勘查測得原水綜合濃度為30000mg/L左右重要意義,可生化性差。因生產(chǎn)季節(jié)更加廣闊、每個月檢修停產(chǎn)等因素的影響規劃,排水量變化較大。廢水處理后需達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》中表4二級排放要求可以使用,其主要指標見表1進入當下。
3、廢水處理工藝
3.1 工藝流程
針對廢水水質(zhì)特征效高化,系統(tǒng)采用電化學高級氧化預處理+UASB+A/O聯(lián)合工藝新體系,工藝流程圖如圖1所示。
3.2 工藝流程說明
業(yè)主自備有約200m3容積生產(chǎn)廢水儲池創造,有利于廢水的均質(zhì)均量不難發現。生產(chǎn)廢水進入污水站后,加入堿液進行pH調(diào)節(jié)全技術方案,并加入混凝藥劑分享,形成礬花顆粒較大,沉降性佳信息化,去除大部分固體懸浮物及部分有機污染物方式之一,降低污染負荷。
廢水可生化性很低新型儲能,含有的大分子有機物難以被生化降解有力扭轉,進入電化學高級氧化系統(tǒng),利用系統(tǒng)在通電一站式服務、空氣結(jié)合催化劑作用下產(chǎn)生的強氧化劑——羥基自由基廣度和深度,將大分子有機物分解為小分子有機物以及直接氧化為CO2等,對提高生化性及降解有機物提供良好的幫助引領作用。
經(jīng)過高級氧化處理生產(chǎn)廢水后加強宣傳,隨著可生化性的提高,廢水進入UASB厭氧池及A/O生化池進行生化處理用的舒心。UASB厭氧設置內(nèi)循環(huán)泵技術發展,與進水一道進入布水系統(tǒng)后,于池底上升至池上部集成,在此期間厭氧污泥與廢水充分混合后重要手段,將有機物降解,同時放熱能夠保持UASB池內(nèi)溫度處于中溫厭氧狀態(tài)(冬季均無需加入蒸汽)穩定性,經(jīng)過厭氧處理后出水COD低于4000mg/L(在高于4000mg/L情況下適量加入出水進行稀釋)像一棵樹。厭氧出水進入A/O生化池,根據(jù)污染負荷適量投入尿素去突破,控制污泥濃度及溶氧量能運用,出現(xiàn)負荷沖擊時適當進行調(diào)整,以使得生化系統(tǒng)保持相對穩(wěn)定性智能設備,出水經(jīng)過斜管沉淀池固液分離后不可缺少,出水穩(wěn)定達標,系統(tǒng)產(chǎn)生的生化剩余污泥喜愛、預處理產(chǎn)生的污泥進入壓濾機處理后重要的角色,泥餅外運處置。
4向好態勢、調(diào)試及運行結(jié)果
該工程調(diào)試過程主要針對電化學高級氧化和生化處理環(huán)節(jié)平臺建設。
4.1 電化學高級氧化調(diào)試
電化學高級氧化裝置由反應槽、主電極(陽極和陰極)貢獻力量、粒子電極使用、電源、空氣管路和控制系統(tǒng)發行速度、廢水進出管路和控制系統(tǒng)組成更加堅強。電化學高級氧化的調(diào)試主要是確定的工作電壓以及廢水在裝置內(nèi)的反應時間。直流電壓對電化學高級氧化裝置處理效果的影響見表2,反應時間對電化學高級氧化裝置處理效果的影響見表3更適合。
調(diào)試結(jié)果表明電壓越高COD去除率越大高效,廢水可生化性有著顯著的效果;停留時間小于30min時,停留時間與COD去除率成正比要素配置改革,時間越長COD去除率越大;當停留時間大于30min時COD去除率基本穩(wěn)定體系。綜合考慮裝置運行電壓選擇48V,反應時間30min帶動產業發展。
4.2 生化系統(tǒng)調(diào)試
(1)UASB厭氧反應器的啟動主要包括適應馴化期責任製、負荷提升期以及滿負荷運行期,采用逐漸提升進水COD及進水量的方法啟動厭氧反應器倍增效應。啟動初期規則製定,接種相似制藥廠絮狀污泥至UASB反應器,接種污泥量為20kgSS/m3優化服務策略。用廢水將UASB反應器加至滿池關規定,開啟內(nèi)循環(huán)泵使反應器泥水充分混合,控制上升流速為0.2m/h明顯,一周后開啟UASB反應器進水泵將調(diào)配水打入反應器內(nèi)安全鏈,使進水有機負荷為0.1kg/(m3•d),進行厭氧生物降解創新為先,當系統(tǒng)出水COD去除率達到80%并穩(wěn)定后真正做到,逐漸增加到進水濃度和進水量,提升系統(tǒng)負荷創新延展,直到進水COD增加到設計濃度強化意識。UASB厭氧反應器啟動過程中保持PH在6.8至7.2之間,溫度維持在35℃左右基本情況。
(2)A/O系統(tǒng)的啟動接種相似制藥廠絮狀污泥現場,接種污泥濃度為4000mg/L左右,清水悶曝力量,適當加入葡萄糖尿素以維持微生物生長所需的營養(yǎng)物質(zhì)我有所應,待污泥活化后增加適當?shù)奈鬯炂?2h深入實施,靜置1h至關重要,用潛水泵抽出上清液,再進污水效果,如此循環(huán)有所應,逐步加大污水量,直至達到設計符合且出水滿足排放要求預期。
4.3 檢測驗收
該項目歷時半年的調(diào)試敢於監督,系統(tǒng)達到了設計負荷幅度,出水達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》中表4二級排放要求,驗收檢測數(shù)據(jù)如表4重要的作用。
5貢獻、結(jié)語
(1)電化學高級氧化-UASB-A/O聯(lián)合工藝對高濃度制藥廢水具有良好的處理能力,出水水質(zhì)可滿足GB8978-1996《污水綜合排放標準》中表4二級排放要求各方面。
(2)電化學高級氧化作為預處理系統(tǒng)能有效去除廢水中的COD防控,且能夠很好的提高廢水的可生化性成效與經驗,提高后續(xù)生化系統(tǒng)的處理能力適應性。
(3)電化學高級氧化裝置能有效分解制藥廢水中的高濃度有機物,其電壓為48V稍有不慎,反應時間為30min重要作用,高效節(jié)能。
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