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乳化液廢水處理系統(tǒng)工藝

簡要描述:乳化液廢水處理系統(tǒng)工藝
工藝為“調(diào)節(jié)池加溫加酸破乳去除上層浮油+中和混凝+氣浮"

  • 更新時間:2024-03-21
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詳細(xì)介紹

處理量500m3/h

乳化液廢水處理系統(tǒng)工藝

乳化液廢水處理系統(tǒng)工藝

某鋼廠冷軋乳化液廢水設(shè)計處理量20m3/h有很大提升空間,來水CODCr10000~40000mg/L,油含量1000~5000mg/L配套設備,具有乳化程度高非常激烈,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,化學(xué)成分復(fù)雜引人註目,油類等有機(jī)污染物濃度高領域,可生化性差等特點。為滿足生產(chǎn)需求好宣講,需對廢乳化液進(jìn)行預(yù)處理工作註入新的動力,處理后出水并入稀堿油廢水系統(tǒng)進(jìn)行生化處理,最終經(jīng)超濾反滲透處理后回用。該乳化液廢水處理系統(tǒng)原工藝為“調(diào)節(jié)池加溫去除上層浮油+破乳+氣浮+不銹鋼超濾"雙重提升,在處理過程中由于來水水質(zhì)不穩(wěn)定,破乳時間短效果差事關全面,油水相不能有效分離表現明顯更佳,氣浮效果差,導(dǎo)致超濾膜污堵嚴(yán)重技術節能。超濾每運行24h就必須進(jìn)行化學(xué)清洗指導,且清洗周期需24h以上,導(dǎo)致乳化液系統(tǒng)無法正常運行聯動。


  為了增強(qiáng)破乳及氣浮效果增持能力,減輕超濾膜污堵情況共同努力,筆者對該系統(tǒng)工藝進(jìn)行優(yōu)化試驗研究。優(yōu)化工藝為“調(diào)節(jié)池加溫加酸破乳去除上層浮油+中和混凝+氣浮"追求卓越,經(jīng)過試驗逐漸完善,破乳及氣浮效果得到有效改善,氣浮后出水已經(jīng)滿足乳化液系統(tǒng)出水水質(zhì)要求合理需求,可直接并入稀堿油廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行二次處理是目前主流,因此在原工藝基礎(chǔ)上取消了超濾步驟,從而減少了超濾維護(hù)清洗高質量、更換及運行費用充分發揮。

  本試驗探討工藝優(yōu)化對乳化液廢水系統(tǒng)的影響,新工藝藥劑選型及藥劑投加量的確定管理。

  1設計、系統(tǒng)水質(zhì)要求及工藝優(yōu)化情況

  1.1 水質(zhì)要求見表1

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  1.1.1 運行情況

  乳化液廢水處理系統(tǒng)設(shè)計提升量為20m3/h,來水主要污染物指標(biāo):來水CODCr10000~40000mg/L改進措施,油含量1500~5000mg/L就此掀開,由于破乳及氣浮效果差,不銹鋼超濾進(jìn)水CODCr在5000~30000mg/L奮勇向前,油含量1000~5000mg/L不斷豐富,造成不銹鋼超濾膜污堵嚴(yán)重,導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常運行組建。

  1.2 工藝改進(jìn)情況

  1.2.1 原工藝流程圖

  由圖1可以看出各有優勢,該工藝流程將調(diào)節(jié)池加溫至65℃,通過刮油機(jī)回收上層浮油重要的意義,破乳罐投加硫酸控制pH值進(jìn)行破乳持續,破乳完成后自流進(jìn)氣浮池內(nèi),用氣浮法去除水中懸浮的油粒及其他污染物再獲,氣浮池出水經(jīng)紙帶過濾機(jī)去除雜質(zhì)高質量,自流進(jìn)超濾循環(huán)箱內(nèi),最后經(jīng)不銹鋼超濾膜過濾后排入稀堿油廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行二次處理激發創作。

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  在運行過程中前景,破乳效果不明顯,氣浮池CODCr去除率僅50%左右增幅最大,不銹鋼超濾膜污堵嚴(yán)重共享應用,不銹鋼超濾膜每運行24h需化學(xué)清洗24~48h,清洗費用及清洗頻次高標準,且很難*清洗干凈示範推廣,導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常運行。

  1.2.2 優(yōu)化后工藝流程圖

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  由圖2可以看出即將展開,該工藝流程將調(diào)節(jié)池加溫至65℃大幅增加,并投加硫酸控制pH值進(jìn)行破乳特性,通過打回流操作,使硫酸與廢乳化液充分反應(yīng)等特點,增強(qiáng)破乳效果建言直達,上層浮油通過刮油機(jī)進(jìn)行回收,破乳罐前端投加液堿調(diào)節(jié)pH值至7~9將進一步,破乳罐出口處投加PAFC混凝劑充分發揮,氣浮池前端投加助凝劑PAM,通過氣浮法去除水中懸浮的油粒及礬花等雜質(zhì)成就,氣浮池出水可直接排入稀堿油廢水系統(tǒng)進(jìn)行二次處理重要方式。經(jīng)優(yōu)化后,氣浮效果得到明顯提升系統,CODCr去除率達(dá)93.7%無障礙,出水CODCr小于2000mg/L,油含量小于200mg/L快速融入,可直接并入稀堿油廢水系統(tǒng)發揮重要帶動作用,因此取消原工藝中超濾步驟,同時確保了乳化液系統(tǒng)的正常運行意料之外。

  2、優(yōu)化試驗研究藥劑選擇

  2.1 絮凝劑的選擇

  試驗選取乳化液調(diào)節(jié)池內(nèi)經(jīng)硫酸破乳并加熱至65℃后原水形式,試驗前使用液堿進(jìn)行中和處理置之不顧,試驗水樣:CODCr含量30346mg/L,pH值為7.8(以下簡稱乳化液試驗水樣)數字化。分別投加硫酸鋁方便、PAC、PAFC作為絮凝劑進(jìn)行藥劑篩選實驗各領域,實驗結(jié)果以上清液CODCr去除率作為判斷依據(jù)應用領域,其結(jié)果如圖3所示。

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  由圖3可知:在三種絮凝劑中進行培訓,PAFC效果較佳發展機遇,投加濃度約250mg/L時,CODCr去除率可達(dá)78.9%法治力量,且絮團(tuán)形成速度較快全技術方案,沉淀時間短,沉淀效果明顯由于其他兩種絮凝劑共享。

  2.2 助凝劑的選擇

  取乳化液試驗水樣信息化,分別投加陽離子、非離子生動、陰離子型PAM進(jìn)行藥劑篩選實驗新型儲能,實驗結(jié)果以上清液CODCr去除率作為判斷依據(jù)創新能力,其結(jié)果如圖4所示。

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  由圖4可知:在三種類型PAM中範圍,陽離子型PAM效果較佳求得平衡,投加濃度約1mg/L時,CODCr去除率可達(dá)66.4%註入新的動力。陽離子PAM對廢水中的乳化油起到了電荷中和及壓縮雙電層的左右領先水平,促使乳化油滴進(jìn)一步破乳析出,而且有機(jī)助凝劑有很長的分子鏈雙重提升,能在經(jīng)凝聚作用形成的膠體顆粒間進(jìn)行橋架設計能力,形成大而堅實的絮體。

  2.3 絮凝劑與助凝劑復(fù)合實驗

  取乳化液試驗水樣深入開展,分別投加不同濃度PAFC攪拌后更為一致,投加1mg/L陽離子型PAM,然后經(jīng)過簡易氣浮裝置技術的開發,模仿現(xiàn)場實際運行情況研究與應用,取氣浮后出水測CODCr含量,實驗結(jié)果以出水CODCr去除率作為判斷依據(jù)更高效,其結(jié)果如圖5所示全面協議。

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  由圖5可知:當(dāng)PAFC投加量300mg/L效果較佳,CODCr去除率可達(dá)99.1%具體而言。根據(jù)乳化液出水水質(zhì)要求工具,實際運行過程中并不需要控制到最高CODCr去除率,以本實驗水樣為例喜愛,只需CODCr去除率大于93.4%重要的角色,就滿足生產(chǎn)運行需求,因此最佳PAFC投加量為200mg/L向好態勢。

  3平臺建設、現(xiàn)場試驗

  3.1 根據(jù)小試試驗結(jié)果確定藥劑種類及投加量

  通過小試試驗結(jié)果,確定該工藝流程如圖2所示貢獻力量,破乳罐出水將pH值調(diào)制7~9使用,投加PAFC約200mg/L,陽離子型PAM約1mg/L發行速度。

  3.2 工藝設(shè)備參數(shù)

  在現(xiàn)場試驗過程中優化程度,具體運行設(shè)備參數(shù)見表2。

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  3.3 現(xiàn)場試驗結(jié)果

  根據(jù)小試實驗結(jié)果及現(xiàn)場人工投加藥劑試驗奮勇向前,確定圖2工藝流程滿足乳化液廢水處理要求不斷豐富,因此對現(xiàn)場加藥管線進(jìn)行改進(jìn)工作,增設(shè)液堿組建、PAFC各有優勢、PAM投加管線效果較好,改進(jìn)完成后,進(jìn)入試運行階段持續,試運行期限為一個月等多個領域,試驗結(jié)果見表3。

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  由表3可知必然趨勢,在為期一個月的試運行階段促進善治,由于來水水質(zhì)不同,根據(jù)出水效果多樣性,調(diào)節(jié)PAFC和PAM的投加量發揮效力,其中PAFC投加量較低50mg/L,最高600mg/L明顯,陽離子型PAM投加量較低0.4mg/L安全鏈,最高2.2mg/L,系統(tǒng)出水CODCr去除率平均可達(dá)93.7%創新為先,且出水中油和SS含量也滿足系統(tǒng)出水指標(biāo)要求真正做到,可直接排入稀堿油廢水系統(tǒng)進(jìn)行二次處理。因此此次工藝優(yōu)化*解決了超濾污堵嚴(yán)重導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常運行的問題創新延展,確保了乳化液系統(tǒng)的正常運行強化意識。

  4、結(jié)論

  (1)將原乳化液廢水處理工藝由“調(diào)節(jié)池加溫去除上層浮油+破乳+氣浮+不銹鋼超濾"基本情況,優(yōu)化為“調(diào)節(jié)池加溫加酸破乳去除上層浮油+中和混凝+氣浮"工藝是可行的現場,經(jīng)優(yōu)化后系統(tǒng)出水CODCr去除率平均可達(dá)93.7%。

  (2)經(jīng)現(xiàn)場試驗表明:使用PAFC和陽離子型PAM處理乳化液廢水可提高CODCr去除率至關重要,投加量根據(jù)來水情況不同,需現(xiàn)場調(diào)節(jié)用上了,其中PAFC投加量較低50mg/L提升行動,最高600mg/L,PAM投加量較低0.4mg/L關註,最高2.2mg/L研究進展。

  (3)經(jīng)系統(tǒng)工藝優(yōu)化后,氣浮池出水水質(zhì)穩(wěn)定且可直接排入稀堿油廢水系統(tǒng)進(jìn)行二次處理連日來,*解決了乳化液系統(tǒng)由于超濾污堵嚴(yán)重造成系統(tǒng)無法正常運行的問題快速融入。


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