簡要描述:超稠油減粘污水處理技術(1)添加高效混凝劑提供有力支撐、助凝劑使物化+臭氧催化的一級凈水效果明顯。 ≡佾@。?)A/O生物強化處理選擇水解酸化和接觸氧化工藝不容忽視,能有效降解可生化的有機物等特點。 (3)BAF+臭氧催化深度處理工藝可進一步去除生化手段降解不了的有機物技術節能。
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處理量 | 200m3/h |
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超稠油減粘污水處理技術超稠油減粘污水處理技術
油田附近某煉油廠擁有生產裝置四套指導,其中減粘裝置主要加工超稠油,產生高濃度的減粘污水是全廠最劣質的污水國際要求,對污水處理場沖擊很大流動性,影響因子高達0.87鍛造,也是導致全廠污水處理排放不達標的主要原因。污水處理場改造之前具體而言,先對超稠油減粘污水處理進行研究工具。
1、減粘污水的來源及水質情況
減粘裝置污水包括三塊喜愛。一是熱油泵的冷卻水重要的角色、蒸汽冷凝水、生活污水和裝置區(qū)初期雨水向好態勢。二是閃蒸塔頂污水平臺建設,來自超稠油進裝置未脫除的含水、閃蒸塔頂三注水貢獻力量。三是分餾塔頂污水使用,主要是爐管注水、分餾塔頂三注水發行速度。
對減粘裝置污水點源水質進行多天的跟蹤監(jiān)測更加堅強。監(jiān)測結果是泵的冷卻水等屬于低濃度污水,易處理奮勇向前。閃蒸塔頂污水屬于中濃度污水。分餾塔頂污水中石油類實施體系、CODCr組建、硫化物平均值分別是1897mg/L、85682mg/L效果較好、159mg/L重要的意義,是全廠最劣質的污水。
對閃蒸塔頂污水等多個領域、分餾塔頂污水進行GC-MS成分分析再獲。閃蒸塔頂污水苯酚類居多,與閃蒸過程有關應用擴展。分餾塔頂污水含有高濃度的烴類體驗區、揮發(fā)酚、氨氮和硫化物活動上,而常減壓蒸餾污水未出現(xiàn)此情況有望,表明這與超稠油發(fā)生輕度熱裂解大分子變小分子有關。
2導向作用、研究的主要內容及過程
2.1 污水處理工藝的選擇
分餾塔頂污水有機物濃度高方案,難降解,并具有較強的生物毒性真正做到,是減粘污水處理的主要難點科普活動。單一處理工藝很難達到處理效果創新延展,一般需要采用幾種工藝的組合才能保證工藝的高效與穩(wěn)定¢L期間;谝陨峡紤]基本情況,確定將可生化性差的高濃度污水先進行絮凝氣浮和催化臭氧處理;處理后的污水與中低濃度污水混合后采用“氣浮-生物膜水解酸化-接觸氧化-BAF-臭氧催化"等處理流程。即混合污水通過氣浮使進水的油含量小于20mg/L綠色化發展。生物膜水解酸化能夠使不可降解的大分子至關重要、難溶解CODCr通過斷鏈、開環(huán)等作用用上了,分解成小分子提升行動、易溶解的有機物,提高可生化性關註。再通過接觸氧化進一步氧化降解CODCr研究進展,出水經BAF處理后,再經臭氧催化單元處理使出水CODCr降至50mg/L以下連日來,達到外排指標快速融入。
2.2 分餾塔頂污水物化+臭氧催化處理
物化+臭氧催化是一級處理。將高濃度污水通過選擇合適的隔油系統、氣浮工藝增強,篩選出高效混凝劑、助凝劑交流等,回收浮油和沉淀污泥更加廣闊,以提高物化處理對高濃度污水中CODCr、油提高、硫化物及SS去除率可以使用。
取一定的污水水樣,先投加破乳劑和無機混凝劑紮實,再投加有機混凝劑效高化,如硫酸鋁、聚合硫酸鋁鐵(PAFS)投入力度、聚合氯化鋁(PAC)創造、聚丙烯酰胺(PAM)等。單一混凝劑很難達到絮凝效果貢獻法治,也可采用幾種混凝劑組合投加全技術方案。在不同pH值下攪拌、靜置后取上清液測定其CODCr及油含量值供給。通過CODCr和油的去除率高低選出高效混凝劑優勢與挑戰、助凝劑。確定混凝藥劑后再進行隔油解決方案、浮選試驗趨勢,浮選后的污水經臭氧催化處理有力扭轉,取試驗后的上清液測定CODCr和石油類。
減粘污水經PAC+PAM+PAFS處理沉淀30min后CODCr去除率可達35%一站式服務,再經氣浮后CODCr累計去除率可達78.4%廣度和深度,其主要原因是沉淀無法去除浮油,而浮選破乳則可去除大部分浮油引領作用,浮選后的污水經臭氧催化處理后CODCr和石油類降為13760mg/L和27mg/L加強宣傳,凈水效果明顯。
2.3 A/O生物膜處理工藝研究
高濃度污水經物化-臭氧催化處理后用的舒心,與中低濃度污水按比例混配技術發展,混合污水經氣浮處理后作為二級A/O生化池進水。A/O生物強化處理分為水解酸化和接觸氧化兩段集成,選用組合填料重要手段,正式運行時填料上附載生物膜和優(yōu)勢菌,好氧段利用翅片曝氣頭進行曝氣穩定性。
試驗裝置連續(xù)正常運行前像一棵樹,首先在水解酸化池和好氧池對微生物進行培養(yǎng)、馴化及掛膜工作去突破。從掛膜的第二天開始CODCr的監(jiān)測能運用,當CODCr大幅下降時,補充營養(yǎng)智能設備,一定比例的含油污水和大糞水不可缺少,共補充三次,并定期定量補充氮磷喜愛。
2.4 BAF-臭氧催化工藝研究
生化段的極限只能將污水CODCr降至90mg/L左右重要的角色,即使增加停留時間也難以進一步降低CODCr開放要求,原因是污水中有些有機物生化手段降解不了向好態勢,應在生化出水端增加三級化學深度處理工藝。所以在三級深度處理段采用曝氣生物濾池(BAF)-臭氧催化的工藝服務機製,以便進一步去除水中的CODCr和氨氮貢獻力量。
污水進入BAF生物膜反應器后先進行曝氣23h,以去除水中的氨氮更多可能性,吸附部分CODCr去創新,然后停止曝氣和進水1h,打開臭氧按照催化氧化的方式運行1h緊迫性,待吸附有機物被*氧化后再通入大氣量空氣結構,停止O段曝氣15min進行反洗,完成后進入下一個運行周期高效。
生化段出水經過BAF-臭氧催化工藝處理后出水CODCr平均值降到37mg/L溝通協調。平均去除率達到了60%要素配置改革,其主要作用是催化劑,因為如果單獨臭氧氧化3h的去除率也只有10%~15%保障性。因此帶動產業發展,臭氧催化氧化技術利用附載催化劑和臭氧技術的有機結合,突破了減粘污水處理不達標的技術瓶頸十分落實,且是間歇操作倍增效應,也使化學氧化的成本大幅度降低。
3製造業、結語
(1)添加高效混凝劑優化服務策略、助凝劑使物化+臭氧催化的一級凈水效果明顯。
(2)A/O生物強化處理選擇水解酸化和接觸氧化工藝新格局,能有效降解可生化的有機物明顯。
(3)BAF+臭氧催化深度處理工藝可進一步去除生化手段降解不了的有機物。
(4)經三級凈化處理后的減粘污水CODCr能降到50mg/L以下顯示,達到該區(qū)域污水排放指標創新為先,可為污水處理場下步改造提供試驗數據和改造方案。
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