簡要描述:臭氧催化氧化去除制藥廢水中難降解有機物在現(xiàn)有一級生化和二級生化之間新增臭氧催化氧化單元面向,不僅實現(xiàn)總出水達標排放要求支撐作用,還可充分利用現(xiàn)有設(shè)施。經(jīng)濟性最佳建設項目。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
處理量 | 1000m3/h |
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制藥廢水的各類成分復雜最為突出,尤其是產(chǎn)品和中間原料等對環(huán)境存在較大影響,廢水處理后直接排放至周邊水體的水質(zhì)達標問題是當前許多企業(yè)亟待解決的難題相結合,往往需要采用強化預處理常規(guī)生化處理和深度處理才能實現(xiàn)越來越嚴的達標要求高效化。
一、材料與方法
1.1 廢水水質(zhì)和方法
廢水來自該制藥企業(yè)廢水處理站生化階段的出水為產業發展,首先測試生化段各單元出水的COD和BOD5等範圍和領域,考察其殘余B/C和生物法的最終去除能力,然后針對難降解有機物各項要求,小試臭氧或Fenton氧化直接達標或者部分臭氧化(再利用現(xiàn)有設(shè)施強化生物處理能力更高要求,進一步中試驗證并優(yōu)化確定升級改造的技術(shù)路線。
1.2 試驗方法
1.2.1 測試厭氧出水最終可生化性
取厭氧池出水新技術,分裝入兩只1.5L規(guī)格的細口瓶共同學習,分別在兩個細口瓶中加入?yún)捬醭爻鏊瑯擞浐盟痪€聽得懂。然后在2個細口瓶中各加入2滴活性污泥應用優勢,曝氣泵連續(xù)曝氣30d,每天定時取樣測定COD剩余濃度全方位。
1.2.2 小試高級氧化試驗
從廢水處理站取生化出水500mL于1L容器高效節能,利用臭氧發(fā)生器通入臭氧5min,反應(yīng)結(jié)束后取樣測定COD等主要指標。芬頓法高級氧化時培訓,取50mL生化出水不合理波動,調(diào)節(jié)pH后加入芬頓試劑,考察COD氧化效果重要工具。
1.2.3 生化出水高級氧化的中試試驗設(shè)計
臭氧催化氧化處理生化出水的裝置積極拓展新的領域,處理規(guī)模為0.5m3/h。生化段出水儲存于進水箱更優質,由進水泵打入臭氧催化氧化塔內(nèi)反應(yīng)60min相對開放,催化劑為錳系催化劑,臭氧化出水再進入好氧反應(yīng)段脫穎而出,曝氣反應(yīng)2h后拓展應用,靜置沉淀后排出上清液。中試的臭氧化尾氣破壞后直接排空結構,試驗中定時測定催化塔與SBR出水COD管理。
1.3 分析測試方法
主要測試的水質(zhì)指標有COD能力建設、BOD5模樣、pH等,各項指標均根據(jù)《水和廢水監(jiān)測分析方法》進行分析服務。
二很重要、結(jié)果與討論
2.1 制藥廢水在各生化單元出水的B/C變化趨勢
測定了厭氧池,一級好氧池與二級好氧池出水的COD和BOD5覆蓋,其B/C如表1所示服務效率。
由表1可知,厭氧池出水的B/C為0.34重要意義,可生統籌發展,化性屬于適中的范圍,一級好氧工藝段具有一定的COD去除效果體系,年平均去除量為220.76mg/L生產製造。廢水經(jīng)過一級好氧池處理,微生物氧化分解了大部分易降解的有機物攜手共進,殘余COD大都屬于難降解有機物共同,從BOD5F看,僅有13.3mg/L左右高質量,且B/C降為0.097充分發揮,二級生化處理后可B/C進一步降低到0.067,說明二級生化池出水的可生化性已經(jīng)極低管理。
2.2 臭氧氧化及芬頓氧化處理總出水的效果
取污水處理站的總出水設計,采用Fenton法處理業務指導,藥劑投加量采用質(zhì)量濃度比,具體比例為COD:H2O2:Fe2+=1:2.5:0.5就此掀開,用硫酸調(diào)節(jié)pH值為3長足發展,攪拌反應(yīng)120min,靜置沉淀后取上清液測定COD值穩步前行,結(jié)果如表2所示結構不合理。
由表2可知,采用Fenton氧化能夠?qū)⒆罱K出水COD濃度穩(wěn)定降至50mg/L以下逐步改善,滿足出水水質(zhì)要求意見征詢,同時也能夠去除色度。不過大大提高,尚需調(diào)回pH至中性示範,且混凝沉淀后才能排放。同樣地有很大提升空間,取污水站的總出水采用臭氧氧化法處理。
采用臭氧氧化法處理現(xiàn)有生產(chǎn)裝置的最終出水首次,初始COD濃度為80mg/L左右可能性更大,當臭氧通入濃度為64.8mg/L時。出水COD濃度低于50mg/L搖籃,即出水COD濃度滿足水質(zhì)要求技術,且色度變成無色.可見,臭氧氧化能夠有效去除廢水的部分COD推動,同時也說明總出水的難降解有機物還能夠被臭氧氧化或斷鍵生成小分子有機物相對較高。
2.3 中試條件下一級好氧出水采用“臭氧催化氧化+好氧處理"的可行性
為考察一級好氧池出水,即生產(chǎn)裝置的二沉池出水信息,臭氧氧化和后續(xù)好氧處理的效果相關,在中試連續(xù)流條件下采用臭氧催化氧化單元處理,臭氧氧化出水進入后續(xù)好氧SBR裝置豐富內涵,考察COD的整體去除效果生產效率,并對比污水站二級好氧段實際處理效果,中試試驗臭氧投加濃度為100mg/L多種。
進水平均COD濃度為142.7mg/L出水COD濃度平均為82.7mg/L將進一步,平均去除率達到42.1%。臭氧催化氧化處理一級好氧池出水具有穩(wěn)定的COD去除效果發展成就,從出水色度看成就,廢水的色度*去除,脫色效果十分明顯開展面對面,可見系統,采用臭氧催化氧化技術(shù)能夠有效斷鍵難降解有機物非常重要,提高水的可生化性,還能去除廢水的色度提升。
現(xiàn)有一級好氧池出水(即中試進水)高品質、中試臭氧催化塔出水,中試SBR出水平均分別為142.7支撐能力、82.7/65.6mg/L資源優勢。可知特征更加明顯,整個中試裝置COD平均去除量為77.1mg/L估算,去除率平均達到54.0%,優(yōu)于現(xiàn)有污水處理站二級好氧池對COD的去除效果〉目赡苄?,F(xiàn)有污水處理站的二級好氧出水(即三沉池出水)平均出水COD濃度為135.0mg/L不要畏懼,COD僅去除了7.7mg/L。盡管中試裝置的SBR污泥的培養(yǎng)與馴化時間較短問題。污泥性狀還未達到最佳狀態(tài)逐漸顯現,但好氧段平均COD去除量已提高至17.1mg/L,優(yōu)于現(xiàn)有二級好氧池的去除效果系統穩定性。后續(xù)中試裝置繼續(xù)運行一段時間后拓展基地,SBR出水降至50mg/L以下嵙υ鰪??梢婓w系流動性,臭氧催化氧化結(jié)合好氧生物法能夠大幅降低一級好氧出水的COD在一級好氧出水增加臭氧催化氧化。然后再接后續(xù)好氧處理和深度處理帶來全新智能,能夠確保達標排放實現了超越。
三、結(jié)束語
綜上所述去完善,制藥廢水厭氧與一級好氧處理后的B/C低于0.1創新能力,現(xiàn)有二級生化的作用不明顯,直接在現(xiàn)有總出水增加臭氧氧化或芬頓氧化範圍,可滿足出水COD不超過50mg/L的排放標準溝通機製,但是新增設(shè)施較多,藥耗高註入新的動力。在現(xiàn)有一級生化和二級生化之間新增臭氧催化氧化單元領先水平,不僅實現(xiàn)總出水達標排放要求,還可充分利用現(xiàn)有設(shè)施雙重提升。經(jīng)濟性最佳戰略布局。
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