簡(jiǎn)要描述:污水處理設(shè)備化學(xué)沉淀法一直以來技術,人們?cè)诨厥站€路板的含銅廢液時(shí)有效性,需要通過中和順滑地配合、出料及廢水優化程度,采用離子交換方法來對(duì)廢水進(jìn)行處理開展面對面,然后進(jìn)行再蒸發(fā)和再滲透進一步意見,以此進(jìn)行再離子交換引人註目,通過對(duì)處理后的廢水進(jìn)行銅離子含量檢測(cè)領域,合格后方可排放
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
處理量 | 500m3/h |
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污水處理設(shè)備化學(xué)沉淀法 污水處理設(shè)備化學(xué)沉淀法
近年來,我國(guó)電子技術(shù)的發(fā)展攻堅克難,使印刷線路板成為一種被廣泛應(yīng)用的電子產(chǎn)品管理,由于電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度不斷加快,這也使傳統(tǒng)的線路板被逐漸淘汰雙向互動。與此同時(shí)效率和安,由于在制造印刷線路板時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量的含銅廢水,這些含銅廢水如果不加以處理就進(jìn)行直接排放品牌,勢(shì)必會(huì)給自然環(huán)境造成嚴(yán)重污染深入開展,甚至還會(huì)危害到人體健康。一直以來等形式,人們?cè)诨厥站€路板的含銅廢液時(shí)技術的開發,需要通過中和、出料及廢水飛躍,采用離子交換方法來對(duì)廢水進(jìn)行處理更高效,然后進(jìn)行再蒸發(fā)和再滲透,以此進(jìn)行再離子交換重要部署,通過對(duì)處理后的廢水進(jìn)行銅離子含量檢測(cè)具體而言,合格后方可排放,但在處理后的廢水中卻含有較高的氨氮智慧與合力。為了解決該問題喜愛,本文采用化學(xué)沉淀法來對(duì)線路板廠的含銅廢水進(jìn)行處理,并借助于正交實(shí)驗(yàn)來對(duì)的工藝條件進(jìn)行確定促進進步,以期能夠?yàn)榫€路板廠在改進(jìn)廢水處理工藝中提供參考和借鑒發力。
1、實(shí)驗(yàn)部分
1.1 實(shí)驗(yàn)原理
在應(yīng)用化學(xué)沉淀法來對(duì)線路板廠的含銅廢水進(jìn)行處理時(shí)迎來新的篇章,首先需要確定化學(xué)沉淀法中的沉淀劑成分共創美好,本文將硫化鈉與硫酸亞鐵作為沉淀劑中的主要成分推動並實現。化學(xué)沉淀法的去銅原理主要是利用硫酸亞鐵法來實(shí)現(xiàn)覆蓋範圍,也就是在暴氣條件下對(duì)pH為2~3的硫酸亞鐵內(nèi)的二價(jià)鐵離子進(jìn)行氧化優化程度,使其成為三價(jià)鐵離子,然后將三價(jià)鐵離子投加至含銅廢水中奮勇向前,使三價(jià)鐵離子能夠與EDTA進(jìn)行結(jié)合不斷豐富,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)Cu2+的置換,從而使含銅廢水中的銅離子從原有的絡(luò)合態(tài)向著游離態(tài)進(jìn)行轉(zhuǎn)變組建,然后提高含銅廢水的pH值各有優勢,由此便可使Fe(OH)3、Fe(OH)2與Cu(OH)2得以沉淀帶動擴大,進(jìn)而有效去除了廢水中的銅離子和鐵離子核心技術體系,此外,因Fe(OH)3在沉淀過程中發(fā)揮混凝作用持續發展,這能夠提高含銅廢液的沉淀速度必然趨勢,進(jìn)而提高含銅廢水的處理效率。通過對(duì)硫化鈉中的Cu2+與S2-在堿性環(huán)境中進(jìn)行操作擴大,可使廢液中產(chǎn)生大量的CuS沉淀多樣性,然后將絮凝劑與混凝劑加入到含銅廢水中,可確保細(xì)小CuS的快速沉淀新格局,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)含銅廢水中銅離子的有效去除明顯。
1.2 實(shí)驗(yàn)方法
為了對(duì)含銅廢水的水質(zhì)進(jìn)行分析,本文通過二乙基二硫代氨基甲酸鈉來對(duì)處理前與處理后的含銅廢水的銅離子含量進(jìn)行分別測(cè)定最新,測(cè)定方法采用分光光度法技術創新,測(cè)定結(jié)果表明,處理前的含銅廢水中所含的銅離子含量高達(dá)15.7mg/L重要作用,而通過化學(xué)沉淀法的應(yīng)用持續向好,處理后的含銅廢水中,其銅離子含量的濃度只有1mg/L充足。除此之外進展情況,本文還進(jìn)行了單因素實(shí)驗(yàn),并借助于正交實(shí)驗(yàn)分別對(duì)pH綠色化發展、PAM至關重要、FeSO4·7H2O、LIME以及Na2S的初始摻入量進(jìn)行了確定用上了,并結(jié)合實(shí)際工藝中的摻加量提升行動、水力停留時(shí)間和反應(yīng)池體積,對(duì)0.5L含銅廢水中各個(gè)試劑的摻入量進(jìn)行了計(jì)算,經(jīng)計(jì)算得出研究進展,各個(gè)試劑的實(shí)際摻入量分別為pH為2無障礙、PAM為3.3mL、FeSO4·7H2O為3mL快速融入、LIME為3.9mL認為、Na2S為2mL。
2增強、實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2.1 pH值對(duì)化學(xué)沉淀法處理效果的影響
在廢水PH值分別為1更合理、2、3更優美、4的四份0.5L的含銅廢水中均摻入FeSO4·7H2O試劑3mL各方面,并設(shè)定攪拌時(shí)間為15min,然后在這四份含銅廢水中分別加入氫氧化鈉合作關系,使這四份含銅廢水的pH值均上升至9著力提升,然后在這四份含銅廢水中均摻入3.9mL的LIME,并進(jìn)行15min的攪拌反應(yīng)傳遞,然后再摻入2mL的Na2S,再次進(jìn)行15min的攪拌反應(yīng)深入闡釋,然后摻入3.3mL的PAM相關性,最后再進(jìn)行15min的攪拌后進(jìn)行放置,靜待廢水沉淀物聯與互聯,然后對(duì)上清液內(nèi)的含銅濃度進(jìn)行測(cè)定穩定。經(jīng)測(cè)定結(jié)果表明,上清液內(nèi)的含銅濃度初始值為每升15.7mg供給,通過觀察不同pH值的影響發(fā)現(xiàn)優勢與挑戰,初始pH值的提高會(huì)使化學(xué)沉淀法的去銅率呈現(xiàn)出先提高后降低的變化,當(dāng)初始pH值為3時(shí)解決方案,此時(shí)化學(xué)沉淀法的處理效果好趨勢。
2.2 FeSO·47H2O摻入量對(duì)化學(xué)沉淀法處理效果的影響
將含銅廢水的pH初始值設(shè)定為3,并摻入不同分量的FeSO4·7H2O上高質量,其他試劑的摻入量則按照上述操作進(jìn)行一站式服務,以此觀察FeSO4·7H2O摻入量的不同給化學(xué)沉淀法處理效果帶來的影響。觀察結(jié)果表明深入交流,F(xiàn)eSO4·7H2O的摻入量不斷增加會(huì)逐漸提高化學(xué)沉淀法對(duì)含銅廢水的處理效果引領作用,但FeSO4·7H2O的摻入量越多,則化學(xué)沉淀法對(duì)含銅廢水的處理效果也將逐漸減弱臺上與臺下,當(dāng)FeSO4·7H2O的摻入量達(dá)到3.8mL時(shí)用的舒心,此時(shí)化學(xué)沉淀法的處理效果好。
2.3 LIME摻入量對(duì)化學(xué)沉淀法處理效果的影響
將含銅廢水的pH初始值設(shè)定為3集聚效應,并將3.8mL的FeSO4·7H2O分別摻入至含銅廢水中集成,除LIME試劑以外重要手段,其他試劑的摻入量及操作均與上述相同。LIME試劑在不同含銅廢水中的摻入量不同建議,以此觀察LIME摻入量的不同給化學(xué)沉淀法處理效果帶來的影響品率。觀察結(jié)果表明,LIME試劑的摻入量越多不斷發展,則化學(xué)沉淀法對(duì)含銅廢水的處理效果就越好積極影響,但處理效果的提升幅度會(huì)逐漸變緩。當(dāng)LIME試劑在含銅廢水中的摻入量達(dá)到5mL時(shí)緊密協作,則化學(xué)沉淀法的處理效果無限接近于99%越來越重要,此時(shí)該工藝的處理效果佳。
2.4 Na2S摻入量對(duì)化學(xué)沉淀法處理效果的影響
在應(yīng)用化學(xué)沉淀法來對(duì)含銅廢水進(jìn)行處理時(shí)發揮重要作用,將廢液的pH初始值調(diào)節(jié)為3醒悟、FeSO4·7H2O的摻入量為3.8mL,LIME的摻入量為5mL高質量,PAM的摻入量為3.3mL也逐步提升,所有實(shí)驗(yàn)操作均相同,只有Na2S試劑的摻入量不同註入了新的力量,以此觀察Na2S摻入量的不同給化學(xué)沉淀法處理效果帶來的影響重要的作用。通過觀察結(jié)果表明,Na2S的摻入量不斷提高去創新,會(huì)使化學(xué)沉淀法的處理效果呈現(xiàn)出先提高后下降的變化足夠的實力,當(dāng)Na2S的摻入量達(dá)到2.2mL時(shí),此時(shí)化學(xué)沉淀法的處理效果佳結構。
2.5 PAM摻入量對(duì)化學(xué)沉淀法處理效果的影響
在應(yīng)用化學(xué)沉淀法來對(duì)含銅廢水進(jìn)行處理時(shí)更適合,將廢液的pH初始值調(diào)節(jié)為3、FeSO4·7H2O的摻入量為3.8mL溝通協調,LIME的摻入量為5mL要素配置改革,Na2S的摻入量為2.2mL,所有實(shí)驗(yàn)操作均相同帶動擴大,只有PAM試劑的摻入量不同核心技術體系,以此觀察PAM摻入量的不同給化學(xué)沉淀法處理效果帶來的影響。通過觀察結(jié)果表明持續發展,PAM的摻入量越高必然趨勢,則化學(xué)沉淀法對(duì)含銅廢水的處理效果就越好,但當(dāng)PAM的摻入量達(dá)到4mL以上時(shí)擴大,則化學(xué)沉淀法對(duì)含銅廢水的處理效果提升幅度會(huì)變得微乎其微多樣性。
2.6 正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果及驗(yàn)證
在對(duì)上述因素進(jìn)行單因素實(shí)驗(yàn)分析以后,便需要進(jìn)行正交實(shí)驗(yàn),以此分析這些單因素對(duì)化學(xué)沉淀法處理效果的影響作用大小真諦所在。本文將各個(gè)因素按照4個(gè)水平進(jìn)行劃分指導,并借助于L16(45)正交表,將含銅廢水中的銅去除率作為正交試驗(yàn)的評(píng)價(jià)因素充分,以此獲得正交實(shí)驗(yàn)的方案表進一步完善,然后便可根據(jù)該方案表來對(duì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行依次開展,最后對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果實(shí)施極差分析競爭力。極差分析結(jié)果表明調整推進,其影響作用按照從大至小進(jìn)行排列,依次為pH值機製性梗阻、PAM摻加量機製、FeSO4·7H2O摻加量、LIME摻加量集成應用、Na2S摻加量探討,由此便可確定出線路板廠含銅廢水化學(xué)沉淀法的處理?xiàng)l件,pH值高效流通、PAM摻加量調解製度、FeSO4·7H2O摻加量、LIME摻加量功能、Na2S摻加量分別為3創新內容、4mL、4mL廣泛關註、5mL與2mL。通過對(duì)化學(xué)沉淀法的處理?xiàng)l件進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)證明集成技術,結(jié)果表明就能壓製,采用該處理?xiàng)l件來對(duì)0.5L的含銅廢水進(jìn)行化學(xué)沉淀法處理,經(jīng)處理后的廢水中銅離子含量在0.25mg/L適應能力,化學(xué)沉淀法的處理效果高達(dá)98.4%
3更優美、可行性分析
相比于以往的離子交換工藝,以往的工藝水準(zhǔn)在含銅廢水處理后防控,其銅離子濃度在1mg/L左右成效與經驗,其工藝處理效果只有93.6%,雖然該工藝的處理效果能夠達(dá)到污水排放標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)銅離子的排放要求堅實基礎,但在廢水中卻含有很高的氨氮稍有不慎。而采用化學(xué)沉淀法,并設(shè)置的處理?xiàng)l件行動力,經(jīng)實(shí)踐證明提供有力支撐,化學(xué)沉淀法在對(duì)含銅廢水進(jìn)行處理后,廢水中的銅離子濃度只有0.34mg/L,其處理效果高達(dá)97.8%自行開發,相比于離子交換工藝提升了4.2%進行部署,而且在處理廢水過程中不會(huì)產(chǎn)生較高濃度的氨氮,進(jìn)而有效彌補(bǔ)了以往工藝所存在的不足應用情況。
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